Whitebark Energy Limited meldete Fortschritte bei den Durchflussraten nach Abschluss der hydraulischen Frakturstimulation bei der Erschließungsbohrung Rex-4 auf dem zu 100% unternehmenseigenen Öl- und Gasfeld Wizard Lake in Alberta, Kanada. Die Rex-4-Bohrung wurde vor dem Beginn der Aufräumarbeiten für einen Zeitraum von einem Jahr stillgelegt. Die gesamte zusätzliche Produktion wird direkt über die zu 100% Whitebark gehörenden Anlagen am Wizard Lake vermarktet. Am 20. November 2022 wurden aus dem Bohrloch Rex-4 bei einer Pumprate von 3 Hüben pro Minute erste kontrollierte Sanierungsdurchflussraten von ~230 Barrel Frakturstimulationsflüssigkeit pro Tag gemeldet.

Am 22. November 2022 wurden in der zurückgewonnenen Flüssigkeit Ölspuren festgestellt, und zwar bei einer Gesamtmenge von etwa 800 Barrel zurückgewonnener Flüssigkeit. Die Pumprate wurde ab dem 13. Dezember 2022 allmählich auf 5,5 Hübe pro Minute erhöht, was einen Durchfluss von ca. 500 Barrel Flüssigkeit pro Tag zur Folge hatte, und wird ab dem 9. Januar 2023 auf 6 Hübe pro Minute erhöht. Der aktuelle Ölanteil liegt bei ca. 15% und nimmt stetig zu.

Rex-4 hat derzeit eine Ausbeute von ~48% der injizierten Flüssigkeit. Es wird erwartet, dass der Ölverlust bei ca. 40% liegt (wie in den Bohrlöchern Rex-1 bis Rex-3 gezeigt), sobald die gesamte Förderflüssigkeit gewonnen wurde. Dies ist eine Standard-Ölsättigung für Sandsteinlagerstätten.

Die Leistung von Rex-4 entspricht den Erwartungen und im Vergleich zu den anderen Bohrungen. Die Gesamtproduktion des Feldes Wizard Lake hat sich auf ~180 Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d) von ~50 boe/d vor der schrittweisen Inbetriebnahme von Rex-4 erhöht. Rex-4 trägt derzeit ~25% zur Gesamtproduktion bei und dieser Anteil wird mit der Erhöhung des Ölanteils bei Rex-4 steigen.

Das Unternehmen verfolgt weiterhin die Strategie, das Bohrloch Rex-4 sorgfältig zu verwalten, während es in eine stabilisierte Produktion gebracht wird. Während der Säuberungsphase wurden die Fördermengen schrittweise erhöht, je nachdem, wie sich das Bohrloch verhält. Mit der zunehmenden Rückgewinnung der Frac-Flüssigkeit wird die Durchflussrate des Rex-4-Öls im Laufe der nächsten Wochen schrittweise auf die modellierte stabilisierte anfängliche Förderrate von 300 bopd plus Begleitgas erhöht werden.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Strategie zu einer längeren Lebensdauer des Bohrlochs und einer höheren endgültigen Ausbeute beitragen wird. Whitebark hat eine endgültige Produktionsrate nach der Säuberung von ca. 300 Barrel Öl und 1.400 mscf Gas pro Tag modelliert, was die Gesamtproduktion von Wizard Lake auf ca. 750 boepd erhöhen wird. Das Unternehmen erwartet eine endgültige Förderung von etwa 146.000 Barrel Öl und 1,3 Bcf Gas aus Rex-4. Das Unternehmen führte erfolgreich 50 hydraulische Fracture-Stimulationen in der Ziellagerstätte Rex Sandstone in einem ungefähren Abstand von 40 m gemäß dem Fertigstellungsplan durch.

Das Fracture-Stimulationsprogramm war das bisher ehrgeizigste bei Wizard Lake und stand im Einklang mit dem strategischen Plan, der eine größere horizontale Länge und eine größere Anzahl von Fracture-Stufen als bei früheren Bohrungen vorsieht. Jedes der fünfzig 30-Tonnen-Fracs bestand aus 1 Tonne 50/140 Sand, gefolgt von 29 Tonnen 16/30 Sand mit einer Endkonzentration von 600-800 kg/m3. Insgesamt wurden im Rahmen des Programms 1.483,5 Tonnen Stützmittel gepumpt.

Wizard Lake Öl- und Gasfeld - Unmittelbares Entwicklungspotenzial: Es ist geplant, mit den nächsten vier Wizard Lake-Bohrungen (Rex-5 bis Rex-8) die bestehenden nachgewiesenen (a1P') Reserven zu erschließen, die auf 2,3 Millionen Barrel Öläquivalent geschätzt werden. Whitebark plant, alle vier Bohrungen von der bestehenden Bohrinsel aus zu bohren und abzuschließen, ohne dass weitere Investitionen in die Infrastruktur erforderlich sind. Das Unternehmen hat 20 zusätzliche Erschließungsstandorte identifiziert, die den Rest der 2P-Reserven des Unternehmens (insgesamt 5,12 Millionen Barrel Öläquivalent) und bedingte Ressourcen (weitere 4,7 Mio. Barrel) erschließen sollen.