Canadian Overseas Petroleum Limited beginnt ein Kapitalprogramm zur Verbesserung der Produktionsmengen durch die Beseitigung von Beschränkungen und Engpässen, die die Ölproduktion in den vom Unternehmen betriebenen BFSU im Zeitraum von 2022 bis heute eingeschränkt haben. Dieses Programm wird eine höhere Ölproduktion ermöglichen, die derzeit vor allem durch das unter hohem Druck produzierte Begleit-/Injektionsgas eingeschränkt ist. Darüber hinaus sollen Änderungen an den Konfigurationen der hochproduktiven, fließend produzierenden Bohrlöcher die paraffinbedingten Produktionsunterbrechungen in diesen Bohrlöchern reduzieren, wodurch die Gesamtproduktion gesteigert und die Betriebskosten des Feldes erheblich gesenkt werden.

Der Bau des BFSU Gas Gathering System Upgrade soll am 29. April beginnen, sofern das Wetter mitspielt. Es wird erwartet, dass die Bauarbeiten bis zur Inbetriebnahme etwa 2 bis 3 Monate dauern werden, wobei es zu Verzögerungen aufgrund von Einschränkungen in der Lieferkette für spezielle, mit der Aufrüstung verbundene Bohrlochausrüstung kommen kann. Das Projekt besteht aus 5 Meilen Hochdruck-Stahlrohren, die durch das Kerngebiet des Feldes verlegt werden.

Zunächst werden acht (8) der 34 produzierenden Bohrlöcher an das Hochdrucksystem angeschlossen, während die übrigen Bohrlöcher über das derzeitige Niederdruck-Gassammelsystem versorgt werden. Das System ist so konzipiert, dass zusätzliche Bohrungen mit höherem Druck optimal erfasst werden können, wenn die Flutung des Feldes mit mischbarem Gas heranreift. Dieser Aspekt wird die anfänglichen Kosten senken, da diese Anbindungen im Laufe der Zeit erfolgen werden.

In diesem Zusammenhang werden auch die Anlagen an den Bohrlöchern, die an das aufgerüstete System angeschlossen werden sollen, aufgerüstet. Diese Aufrüstungen umfassen den Einbau von Hochdruckabscheidern und Aufbereitungsanlagen mit höherem Druck. Die Gesamtkosten für die Aufrüstung des Systems werden auf $4,5 Millionen geschätzt.

Die Ölproduktion aus vier hochproduktiven, fließenden Bohrlöchern wurde im Jahr 2022 bis heute durch Paraffinverstopfungen hoch in den Rohrsträngen behindert. Obwohl das Design der Bohrlochkonfigurationen für diese Bohrlöcher Behandlungen zur Abschwächung dieser Paraffinprobleme vorsah, waren die aufgetretenen Probleme und ihre Häufigkeit nicht vorhergesehen worden. Um die durchschnittliche tägliche Ölproduktion aus diesen Bohrungen zu erhöhen, werden sie in pumpende Bohrungen umgewandelt, die über eine verstärkte Druckausrüstung verfügen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu ermöglichen.

Die Betriebskosten des Feldes werden durch die Verringerung der Eingriffe in die Bohrlöcher zur Beseitigung von Paraffinblockaden ebenfalls messbar gesenkt. Nach der Inbetriebnahme des verbesserten Gassammelsystems und der Verbesserung der Bohrlochanlagen wird das vorübergehende Abfackeln des Gases eingestellt und das gesamte Gas für die mischbare Reinjektion zurückgewonnen. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, die Einspeisung von mischbarem Gas von derzeit ca. 3,5 MMCF/d auf maximal 8,5 MMCF/d durch den Kauf von zusätzlichem Erdgas und LPG zu erhöhen.

Dies wird dazu führen, dass das System der mischbaren Flutung wieder in Gang kommt und die Produktionsmengen steigen, nachdem die Injektionsmengen im Jahr 2022 aufgrund des hohen Drucks in bestimmten Produktionsbohrungen reduziert wurden. Die Kosten für dieses zusätzliche mischbare Injektionsmittel sind derzeit wesentlich niedriger als 2022, das Unternehmen ist jedoch nicht in der Lage, diese zukünftigen Kosten vorherzusagen.