Calima Energy Limited informierte über den aktuellen Stand der Produktion zum Jahresende 2021 und über den Status der drei Leo-Bohrungen, bei denen Mitte November mit dem Rückfluss der Frac-Flüssigkeit begonnen wurde. In der dritten Dezemberwoche lag die Produktion bei über 3.800 boe/d und war auf dem besten Weg, das Ziel von 4.500 boe/d bis zum 31. Dezember zu erreichen. Allerdings gab es eine Reihe von Ereignissen, die sich auf das Erreichen der Spitzenproduktion auswirkten; diese wird nun für Februar 2022 erwartet. Trotz der extremen Kälte werden die drei Leo-Bohrungen in Thorsby nach der Stimulierung der Frakturen weiter aufgeräumt". Bei den Leo-Bohrungen handelt es sich um die ersten Sparky-Bohrungen der 3. Generation mit erweiterten Bohrlöchern und intensiveren Rissvervollständigungen. Um eine optimale Produktion während der Lebensdauer der Bohrungen zu gewährleisten, werden die Produktivität der Bohrungen, der Wasserverbrauch, das Gas-Öl-Verhältnis (GOR) und die Feststoffproduktion kontinuierlich überwacht, um sicherzustellen, dass das optimale Pumpensystem an der Oberfläche und im unteren Bohrloch ausgewählt wurde, das den Eigenschaften der Bohrungen entspricht, so dass die Bohrungen ihre maximalen wirtschaftlichen Erträge und nicht nur kurzfristige Durchflussraten liefern. Zwei der drei Bohrungen haben ausgezeichnete Laufzeiten und Produktionsergebnisse erzielt, aber die dritte Bohrung erfordert zusätzliche Optimierungsarbeiten, was bei erweiterten Bohrungen nicht ungewöhnlich ist. Obwohl die kurzfristigen Betriebsprobleme frustrierend sind, die durch Feiertage, COVID und extrem kaltes Winterwetter verstärkt wurden, erfüllen die Bohrungen weiterhin die Erwartungen oder übertreffen sie sogar. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass die Bohrungen der dritten Generation die Sparky-Bohrungen der zweiten Generation in Bezug auf die Produktionskurven und die kumulativen Produktionsniveaus übertreffen werden, und ist zuversichtlich, dass das Leo-Bohrprogramm die Produktivität und die Erträge wie geplant liefern wird, wenn auch mit Verzögerung. Leo #1 (102/06-07-050-01W5): Beginn des Rückflusses am 15. November 2021 mit Kohlenwasserstoffen in der Formation am 17. November 2021. Der Wassergehalt sank von 100 % auf ca. 60 % bis zum 9. Dezember 2021, als das Bohrloch ausfiel und eine Überarbeitung erforderlich wurde. Die Pumpenkonfiguration wurde angepasst und der Rückfluss wurde am 14. Dezember 2021 wieder aufgenommen. Das Bohrloch wird weiterhin gereinigt und ist seit dem letzten Workover Mitte Dezember in Produktion geblieben. Der aktuelle Wassergehalt des Bohrlochs hat sich auf ~50 % verbessert, und das Bohrloch produziert derzeit über 400 boe/d Öl. Die Wiederherstellung der Ladung wird schätzungsweise 90 Tage dauern. Sobald die Belastung vollständig wiederhergestellt ist, wird erwartet, dass das Bohrloch mit einem stabilisierten Ölanteil von 55 % produziert, was zu einer Spitzenproduktion von 450-550 boe/d führen dürfte. Leo #2 (102/07-07-050-01W5): Beginn des Rückflusses am 16. November 2021 mit Kohlenwasserstoffen aus der Formation am 17. November 2021. Der Wasseranteil wurde von 100% auf