Die Goodrich Petroleum Corporation gab ungeprüfte Gewinn- und Produktionsergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2018 bekannt. Für das Quartal beliefen sich die Einnahmen des Unternehmens auf 11,8 Millionen US-Dollar, gegenüber 9,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf insgesamt 21,0 Mio. $, wovon 20,6 Mio. $ für Bohr- und Fertigstellungskosten und 0,4 Mio. $ für sonstige Ausgaben ausgegeben wurden, gegenüber 6,2 Mio. $ im Vorjahreszeitraum, wovon 6,0 Mio. $ für Bohr- und Fertigstellungskosten und 0,2 Mio. $ für sonstige Ausgaben ausgegeben wurden. Das bereinigte EBITDA betrug 3,4 Millionen $ und der diskretionäre Cashflow, definiert als Nettobarmittel aus betrieblichen Aktivitäten vor Änderungen des Betriebskapitals, betrug 3,2 Millionen $ gegenüber einem bereinigten EBITDA von 0,7 Millionen $ und einem DCF von 0,4 Millionen $ im Vorjahreszeitraum. Der Nettoverlust betrug 5,3 Mio. $ bzw. 0,47 $ pro unverwässerter und verwässerter Aktie gegenüber einem Nettoverlust von 5,7 Mio. $ bzw. 0,63 $ pro unverwässerter und verwässerter Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Betriebsverlust betrug 1.332.000 $ im Vergleich zu 3.490.000 $ im Vorjahr. Der Verlust vor Ertragssteuern betrug 5.324.000 $ gegenüber 5.725.000 $ im Vorjahr. Die Produktion des Unternehmens belief sich im Quartal auf insgesamt 3,3 Bcfe bzw. durchschnittlich 37.000 Mcfe pro Tag, gegenüber 2,3 Bcfe bzw. einer durchschnittlichen Tagesproduktion von etwa 26.000 Mcfe pro Tag im Vorjahreszeitraum. Die Erdgasproduktion belief sich im Quartal auf insgesamt 3,0 Bcf (89 % der Gesamtproduktion), gegenüber 1,8 Bcf (79 % der Gesamtproduktion) im Vorjahreszeitraum. Die Erdgasproduktion für das Quartal wurde durch drei in Betrieb befindliche Haynesville Shale Trend-Bohrungen, die Ende des ersten Quartals abgeschlossen wurden, positiv beeinflusst, wurde aber durch Shut-Ins aufgrund von versetzten Fracs von ungefähr 4.300 Mcfe pro Tag für das Quartal sowie durch Frac-Verzögerungen negativ beeinflusst. Die Produktion für das zweite Quartal lag bisher bei durchschnittlich 47.000 Mcfe pro Tag (92 % Erdgas) vor den Produktionserweiterungen aus den Cason-Dickson-Bohrungen, die die Produktion des Unternehmens voraussichtlich auf über 70.000 Mcfe pro Tag steigern werden. Das Unternehmen gab eine Prognose für die Produktion und die Investitionsausgaben für das zweite Quartal 2018 sowie für das gesamte Jahr 2018 und 2019 ab. Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung revidiert das Unternehmen seine Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2018 auf durchschnittlich 65.000 bis 75.000 Mcfe pro Tag, hält aber an seiner Exit Rate für 2018 von 100.000 Mcfe pro Tag fest. Das Unternehmen rechnet im zweiten Quartal mit Investitionsausgaben in Höhe von etwa 30 Millionen $ und bekräftigt sein vorläufiges Kapitalbudget für das gesamte Jahr in Höhe von 85 bis 95 Millionen $. Das Unternehmen bekräftigt seine vorläufige Produktionsprognose für 2019 in Höhe von 140 bis 154 Millionen Kubikfuß Gasäquivalent pro Tag, was auf den angepassten Zeitplan der verzögerten Bohrungen zurückzuführen ist. Das Unternehmen hebt seine Prognose für 2019 auf ein Wachstum von 100 % bis 120 % gegenüber dem mittleren Wert der Prognose für 2018 an. Die vorläufigen Investitionspläne für 2019 bleiben ebenfalls unverändert bei einer Spanne von 125 bis 150 Millionen US-Dollar und konzentrieren sich auf den Kern des Haynesville Shale.